凌晨四時多,對于大多數(shù)人來說正是酣睡的時刻,然而3月18日的4時35分,對于廣州石化煉油四部蒸餾(三)裝置來說,正經(jīng)歷著一場考驗。
3月18日4時35分,該裝置外操曾鋼宏依著巡檢路線,巡檢至常壓爐輻射段頂部四層平臺(離地面高度20多米)時,隱約聞到一股高溫油煙的味道,這種異常立即引起他的警惕。他循著油味進行查找,發(fā)現(xiàn)熱電偶TI2216A外罩螺紋處有高溫熱油溢出。
事故現(xiàn)場處理與逐級報告程序同時有條不紊地進行著:部門值班人員、橫班書記、裝置“三大員”聞訊先后趕到現(xiàn)場。為降低事故繼續(xù)惡化造成的風險,裝置負荷從20500噸/小時降量至17500噸/小時,爐出口溫度從365攝氏度降至300攝氏度。平日的事故預案發(fā)揮了作用,早已備好且放置在附近的消防蒸汽管和接油桶成了控制事發(fā)初期風險的有力手段。
盡管采取了必要的措施,漏點還是越來越大,現(xiàn)場油煙味更濃了,高溫熱油隨時都有可能發(fā)生自燃。“不能讓漏出的油落在保溫層,也不能讓漏出的油順著爐外壁往下流動,防止事故擴大。”該部部長徐光明親自在現(xiàn)場指揮搶險工作。作為裝置常備的應急物品--石棉布和吸油氈被不斷送至爐頂平臺處,吸滿熱油的吸油氈不斷地及時移走再用新的替代,石棉布則有效控制了漏油區(qū)域。
各專業(yè)部室和裝置技術(shù)人員緊急制定了加夾具堵漏的方案。由于泄漏的熱電偶正上方有壓力表,阻礙了常規(guī)夾具的制作與放置。施工人員在做好自身防護的基礎(chǔ)上,冒著滾燙的熱油和濃烈的煙霧,仔細丈量漏點尺寸,為夾具制作提供了準確的數(shù)據(jù)。
夾具在最快時間內(nèi)制造完成,堵漏人員在裝置監(jiān)護人員的配合下,再一次冒著愈加濃烈的煙霧,實施夾具堵漏。經(jīng)過近兩個小時的注膠堵漏,12時30分,漏點被成功處理,隱患得以消除,生產(chǎn)迅速恢復,一起可能發(fā)生的惡性事故被及時排除。
“養(yǎng)兵千日,用兵一時。該隱患的及時發(fā)現(xiàn)和成功排除,充分證明了高位巡檢制度和日常事故應急預案落實的極端重要性。”煉油四部部長徐光明表示,針對裝置原料劣質(zhì)化以及運行周期不斷延長等實際,他們加大了巡檢力度,加強了事故預案的修訂完善和日常演練,為裝置的長周期安全穩(wěn)定運行奠定基礎(chǔ)。