中國石化新聞網(楊建熙)今年,塔河采油一廠天然氣處理站按照西北油田分公司、塔河采油一廠關于天然氣運行的總體部署和要求,對該站輕烴回收裝置放空氣進行了優化改造,將原先放空的天然氣,全部回收至凝析油穩定裝置進行二次利用,有效提高了輕烴及液化氣產量。
據了解,該站30萬方、50萬方兩套輕烴回收裝置因生產需要,共有30萬方膨脹機密封氣放空、50萬方膨脹機密封氣和油冷卻氣放空、閉式排放罐放空三個放空點。其中膨脹機密封氣及油冷卻氣放空天然氣較富有,C3+組分在4.5%(V/V)以上,日均排量約10000m3;
閉式排放罐放空氣來源于裝置一二級分離器、壓縮機的一二級洗滌罐排污,都屬于天然氣且很穩定,C3+組分在11%(V/V)以上,每天排量約2000m3。
該站組織技術人員進行多次分析討論,對兩個方案(一是提高膨脹機密封氣和滑油箱壓力至0.4Mpa以上,進入輕烴回收裝置入口,但會造成膨脹機運行不穩定;二是控制參數不變,增加流程,將放空氣統一回收進凝析油穩定裝置)進行反復比較和推敲,最終決定將三點放空氣通過加裝一條DN25管線導入凝穩塔再沸器液相進口,作為凝穩塔的氣提氣,減少天然氣的放空量,提高穩定效果、輕組分拔出率以及富氣利用率,最終增加產品產量。
自裝置改造運行以來,取得效果明顯,一是凝析油穩定壓縮機進口壓力能夠保持在0.065MPa左右,比以前提高0.02MPa;壓縮機頻率可以保持在40Hz左右,比以前提高10Hz;壓縮機運行效率,從原來的60%提高至80%以上。
二是該站天然氣放空量明顯減少,從改造前日排放8000 m3,下降至目前日排放2000 m3左右,為節能減排,保護自然環境做出了一定貢獻。
三是在回收了裝置放空氣以外,還能在穩定塔微正壓控制方式的基礎上采用氣提,充分拔出凝析油中輕組分,增強了穩定效果,提高了穩定器壓縮機處理能力,增加了裝置液化氣、輕烴產量。按目前運行狀況估算,日增輕烴1噸左右,日增液化氣約1.5噸。年增經濟效益達421.2萬元。