大港油田通球技術節氣141萬立方米
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[時間:2009-11-24 來源:中國石油報 關注度:0]
摘要: 大港油田采油四廠創新通球技術,單井干線實現常溫輸送,收獲了可觀的經濟效益。據悉,單井干線應用此項技術在國內尚屬首例。
11月10日的報表顯示:這個廠在單井干線采用通球技術后,停用加熱爐25臺,節約天然氣141萬立方米,節約泵...
大港油田采油四廠創新通球技術,單井干線實現常溫輸送,收獲了可觀的經濟效益。據悉,單井干線應用此項技術在國內尚屬首例。
11月10日的報表顯示:這個廠在單井干線采用通球技術后,停用加熱爐25臺,節約天然氣141萬立方米,節約泵車熱洗干線費用62萬元,節約加熱爐更換費用240余萬元。
采油四廠管理的板橋凝析油氣田,地處長蘆鹽場,管道多沿鹽池鋪設,進站距離長,熱量散失快。一般采用水套爐加熱輸送工藝,由于管道結蠟、結垢等原因,集輸系統耗氣常年居高不下,冬季日耗氣高達8.6萬立方米。
為解決單井干線輸送耗能高的問題,這個廠借鑒大口徑管道的通球技術,經過兩年的反復摸索與實驗,終于獲得成功,從而實現了單井干線長距離常溫輸送,不僅節約了管道加熱的能耗,而且有利于降低輸送回壓,降低管道蠟堵的風險,延長管道使用年限,降低后期維修工作量。
據這個廠工藝所技術人員介紹,他們創新通球技術有兩個亮點:一是使用了具有專利技術的發球閥,發球簡便,不需放空,無
泄漏,無污染,防盜性能強;二是清蠟球具有較好的變形、抗油性,不易翻轉,可以通過常規彎頭,且密封性強,清蠟效果好。
截至目前,此項技術已應用于20口單井,每口井都見到了良好效果。板879-5井管道通球時,清理出1.5立方米硬蠟,回壓由0.43兆帕降到了0.33兆帕。板821-15井管道結蠟嚴重,經過單井干線通球后,回壓降低了0.15兆帕,停用了加熱爐及泵車熱洗管道,油井依然正常生產。