氣舉采油是將天然氣注入井下,利用其舉升特性將原油舉升到地面的采油方式,可顯著增強油井產能,提高單井產量。具有國內一流水平、擁有自主知識產權的吐哈氣舉技術體系,目前已推廣應用于吐哈、玉門、長慶等油田和哈薩克斯坦、蘇丹等國外市場,增產效果良好,成為享譽國內外市場的知名品牌技術。
在冀東油田,無論是老區塊還是南堡新區塊,都具有高氣液比和高產液量等特性,特別適于應用氣舉采油技術。2007年6月,冀東油田決定在老區塊開展氣舉采油先導性試驗,并確定由吐哈油田工程技術研究院承擔技術服務。當月,G75-25井先導性試驗取得成功,穩定日產量由不足10噸升至15.3噸,達到預期增產目標。冀東油田由此決定,由吐哈油田工程技術研究院承擔“南堡油田氣舉采油可行性方案論證”項目。
南堡油田井深超過3000米,井身斜度大,最大井斜超過70度,從未有過氣舉采油先例。吐哈油田工程技術研究院展開大斜度井氣舉采油技術攻關,并納入中國石油集團公司科研項目。
此后2年間,技術攻關獲得成功,解決了大斜度井流入、流出動態的精確描述和模擬,完成大斜度井氣舉配套完井工具和投撈測試設備的研制。在井下工具上,這個院研發的特殊封隔器破解了大斜井技術難題,氣密封性經受住考驗。在氣舉管柱上,針對不同井斜形成不同的管柱組合,滿足了連續氣舉要求。在工藝流程上,應用數字模擬技術,摸索出大斜度井多相管流特性,并由此形成大斜度井氣舉特色工藝。
2009年9月4日,“吐哈氣舉”在冀東油田大斜度井NP13-X1091井取得成功。這口井井深3025米,最大井斜31.29度,總水平位移842.7米,作業后獲得日產52噸。
首戰告捷后,“吐哈氣舉”在冀東油田1-3人工島投入規模應用。到2009年年底,共完成28井次氣舉投產作業,成功率保持100%,日產原油超過700噸,單井日產最高者超過70噸。這是國內首次在大斜度井實現氣舉采油規模應用。
2010年,冀東油田在南堡新區繼續擴大氣舉采油應用規模。10月21日,隨著NP13-X1191井氣舉管柱的入井,這是冀東油田應用氣舉采油的第45口井。此前的44口井,口口成功。
目前,“吐哈氣舉”已成為冀東油田新區開發的主打技術。馮仁東說:“按照計劃,氣舉采油井的規模在今年年底超過50口。”